Das Problem und die Lösung des 370er-Wurmgetriebe-Kleinmotors
1. Einführung
370er-Wurmgetriebe-Kleinmotoren werden aufgrund ihrer Vorteile wie geringe Größe, hohes Drehmoment und kompakte Bauweise in vielen Bereichen wie Smart Homes, Industrieautomatisierung, Robotern usw. eingesetzt. In der Praxis können jedoch auch verschiedene Probleme auftreten, die ihre Leistung und Lebensdauer beeinträchtigen. Im Folgenden werden wir diese Probleme analysieren und entsprechende Lösungen vorschlagen.
2、 Häufige Probleme und ihre Ursachen
(1) Geräuschproblem
Die Geräuschquellen des 370er-Wurmgetriebe-Kleinmotors sind vielfältig:
Ungleichmäßige Teilung des Schneckenrads: Wenn die Teilung des Schneckenrads während des Herstellungsprozesses ungleichmäßig ist, führt dies zu einem schlechten Eingriff mit dem Schneckenrad, was zu Stößen und Vibrationen und damit zu Geräuschen führt.
Qualitätsprobleme bei Lagern oder falsche Montageaussparungen: Geräusche am unteren Ende der Drehzahl werden oft durch schlechte Lagerqualität oder ungeeignete Aussparungen zwischen den Montageabdeckungen verursacht. Wenn die Lager Defekte oder Schäden aufweisen oder wenn die Aussparung zwischen den Abdeckungen während der Montage nicht streng kontrolliert wird, verursacht dies während des Motorbetriebs ungewöhnliche Geräusche.
(2) Problem der hohen Temperatur
Wenn der Temperaturanstieg des Motors 45 ℃ übersteigt, befindet er sich in einem Hochtemperaturzustand und neigt zum Klemmen. Die Gründe dafür sind:
Ungeeignete Auswahl: Wenn die Motorauswahl unvernünftig ist und der Motor lange Zeit unter Überlastung arbeitet, sammelt sich die innere Wärme des Motors weiter an, die Temperatur steigt weiter an und führt letztendlich zum Klemmen.
Problem mit Schmierfett: Unzureichendes oder unqualifiziertes Schmierfett führt zu einer schlechten Schmierung der Eingriffsfläche zwischen Schnecke und Schneckenrad, erhöht die Reibung und erzeugt eine große Wärmemenge, was zu einem Hochtemperaturklemmen führt.
Andere Faktoren: Eine enge Passung der Endkappe verstärkt den Verschleiß und erzeugt mehr Wärme; Eine übermäßige Eingangsdrehzahl kann auch zu erheblichen Belastungen der internen Komponenten des Motors führen, was zu einem raschen Temperaturanstieg führt.
(3) Vibrationsstörung
Die Vibrationen während des Motorbetriebs können durch folgende Gründe verursacht werden:
Ungleichmäßige Trennung von Schneckenrad und Steigung: Wenn die Genauigkeit der Schneckenradtrennung nicht hoch ist und ein Fehler in der Steigung vorliegt, beeinträchtigt dies die Eingriffsgenauigkeit mit dem Schneckenrad, was zu Vibrationen während des Motorbetriebs führt.
Die Aussparung zwischen den Lagerkegelflächen ist zu klein: Eine unsachgemäße Einstellung der Aussparung zwischen den Lagerkegelflächen kann zu einem schlechten Lagerbetrieb und Vibrationen führen.
Die Installation von Motor und Untersetzungsgetriebe ist nicht konzentrisch: Wenn die Achse von Motor und Untersetzungsgetriebe während des Installationsprozesses nicht ausgerichtet ist, verursacht dies eine unausgeglichene Kraft im Getriebesystem, was dann Vibrationen verursacht.
3、 Lösung
(1) Bezüglich des Geräuschproblems
Optimieren Sie die Verarbeitungstechnologie des Schneckenrads: Verwenden Sie hochpräzise Schneckenradverarbeitungsgeräte und -technologie, um eine gleichmäßige Trennung des Schneckenrads zu gewährleisten, die Eingriffsgenauigkeit zwischen Schneckenrad und Schneckenrad zu verbessern und dadurch die durch schlechten Eingriff verursachten Geräusche zu reduzieren.
Auswahl hochwertiger Lager und vernünftige Montage: Kontrollieren Sie die Qualität der Lager streng, wählen Sie seriöse Lagerlieferanten und gewährleisten Sie eine zuverlässige Lagerleistung. Während des Montageprozesses wird die Aussparung zwischen der Lagerabdeckung präzise nach Standardtechnologie eingestellt, um den guten Betrieb des Lagers zu gewährleisten und Geräuschquellen zu reduzieren.
(2) Bezüglich des Problems des Hochtemperaturklemmens
Vernünftige Auswahl: Wählen Sie basierend auf der tatsächlichen Arbeitsbelastung und den Arbeitsbedingungen das richtige Modell des 370er-Wurmgetriebe-Kleinmotors, um einen langfristigen Überlastbetrieb des Motors zu vermeiden. Bei Bedarf können Modelle mit höherer Leistung oder höherem Drehmoment ausgewählt werden, um die Arbeitsanforderungen zu erfüllen und einen gewissen Sicherheitsspielraum zu reservieren.
Verbessern Sie die Schmierbedingungen: Stellen Sie sicher, dass sich ausreichend und qualifiziertes Schmierfett im Motor befindet. Überprüfen Sie regelmäßig die Menge und Qualität des Schmierfetts und füllen Sie es umgehend nach oder ersetzen Sie es. Gleichzeitig kann effizientes Schmierfett, das für den Betriebstemperaturbereich des Motors geeignet ist, ausgewählt werden, um die Schmierwirkung zu verbessern und die Reibungserwärmung zu reduzieren.
Optimieren Sie die Montage und Einstellung: Kontrollieren Sie beim Montieren der Endkappe die Passaussparung streng nach technischen Anforderungen, um ein zu festes Anziehen zu vermeiden. Kontrollieren Sie die Eingangsdrehzahl vernünftig, um sicherzustellen, dass der Motor innerhalb des Nenndrehzahlbereichs arbeitet, und verhindern Sie einen raschen Temperaturanstieg, der durch übermäßige Drehzahl verursacht wird.
(3) Bezüglich der Vibrationsfehler
Verbessern Sie die Bearbeitungsgenauigkeit der Komponenten: Verstärken Sie bei Schlüsselkomponenten wie Schnecke und Schraube die Qualitätskontrolle, um sicherzustellen, dass ihre Trenngenauigkeit und Steigungsgleichmäßigkeit den Konstruktionsanforderungen entsprechen, die Eingriffsstabilität des Getriebesystems verbessern und die Vibrationserzeugung reduzieren.
Genaue Einstellung der Lageraussparung: Stellen Sie während des Motor-Montageprozesses die Aussparung der Lagerkegelfläche sorgfältig ein, um sicherzustellen, dass sie sich im geeigneten Bereich befindet, den flexiblen Betrieb des Lagers zu gewährleisten und das Vibrationsrisiko zu verringern.
Stellen Sie die Installationskonzentrizität sicher: Verwenden Sie während des Installationsprozesses von Motor und Untersetzungsgetriebe präzise Messwerkzeuge und Montagevorrichtungen, um die Konzentrizität der Motor- und Untersetzungsgetriebeachse streng zu kontrollieren, die Auswuchtung des Getriebesystems zu gewährleisten und Vibrationen effektiv zu reduzieren.
4、 Praktische Anwendungsfälle
(1) Smart Home Vorhangmotor
Im Anwendungsszenario von Smart Home-Vorhängen verwendet ein bestimmtes Unternehmen einen 370er-Wurmgetriebe-Kleinmotor, um das Öffnen und Schließen von Vorhängen anzutreiben. Benutzer haben jedoch berichtet, dass einige Motoren während des Betriebs laute Geräusche erzeugen, was das Benutzererlebnis beeinträchtigt. Nach der Untersuchung wurde festgestellt, dass die Hauptursache für den schlechten Eingriff mit dem Schneckenrad die unzureichende Präzision der Schneckenradteilung war. Durch die Optimierung des Schneckenradbearbeitungsprozesses hat das Unternehmen die Teilungsgenauigkeit verbessert und Qualitätskontrollen und Verbesserungen des Montageprozesses an den Lagern durchgeführt, wodurch die Motorgeräusche effektiv reduziert und die Benutzerzufriedenheit erhöht wurden.
(2) Materialtransfermotor für industrielle Automatisierungsfertigungslinie
In einer bestimmten industriellen Automatisierungsfertigungslinie wird ein 370er-Wurmgetriebe-Kleinmotor verwendet, um die Materialfördervorrichtung anzutreiben. Nach einer gewissen Betriebszeit treten jedoch häufig Hochtemperaturklemmfehler am Motor auf, wodurch die Produktionslinie stillsteht und die Produktionseffizienz beeinträchtigt wird. Durch die Überwachung und Analyse des Betriebszustands des Motors wurde festgestellt, dass dies durch den langfristigen Überlastbetrieb des Motors und unzureichendes Schmierfett verursacht wurde. Nach der Annahme einer vernünftigen Auswahl, dem Austausch durch ein Motor-Modell mit höherer Leistung und der Verstärkung der regelmäßigen Wartung und Verwaltung des Schmierfetts wurde das Phänomen des Hochtemperaturklemmens des Motors deutlich verbessert, und die Produktionslinie konnte stabil arbeiten.
(3) Motor für kleine Aufklärungsroboter
Ein kleiner Aufklärungsroboter, der von einem bestimmten Forschungsteam entwickelt wurde und mit einem 370er-Wurmgetriebe-Kleinmotor ausgestattet ist, erlebte erhebliche Vibrationen und instabile Bewegungen beim Gehen in komplexem Gelände. Nach der technischen Analyse wurde festgestellt, dass das Vibrationsproblem durch die Fehlausrichtung der Motor- und Untersetzungsgetriebeinstallation sowie die ungleichmäßige Trennung von Schnecke und Steigung verursacht wurde. Durch die Neueinstellung der Einbauposition von Motor und Untersetzungsgetriebe, um die Konzentrizität der Achse sicherzustellen, und die Optimierung des Schneckenbearbeitungsprozesses wurde die Genauigkeit der Trennung und Steigung verbessert, wodurch die Gangstabilität des Roboters in komplexem Gelände erheblich verbessert und verschiedene Aufklärungsaufgaben erfolgreich abgeschlossen wurden.
5、 Fazit
Obwohl der 370er-Wurmgetriebe-Kleinmotor in seiner Anwendung auf Probleme wie Geräusche, Hochtemperaturklemmen und Vibrationen stoßen kann, können diese Probleme durch eine eingehende Analyse der Ursachen der Probleme und gezielte Lösungen wie die Optimierung der Komponentenverarbeitungstechnologie, die rationelle Auswahl, die Verbesserung der Schmierbedingungen und die präzise Montage effektiv gelöst werden, wodurch die Leistung und Zuverlässigkeit des Motors verbessert und sein stabiler Betrieb und seine breite Anwendung in Smart Homes, Industrieautomatisierung, Robotern und anderen Bereichen sichergestellt werden.